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減壓閥常見(jiàn)故障   發(fā)布時(shí)間:21-04-09

減壓閥常見(jiàn)故障 
 1出口壓力幾乎等于入口壓力,沒(méi)有減壓 這種故障現(xiàn)象表現(xiàn)為:壓力的入口和出口壓力減壓閥幾乎相等,并且出口壓力不會(huì)隨壓力調(diào)節(jié)手柄的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)而變化。 
原因和排除方法如下。 
①由于主閥芯或閥體孔底切槽邊緣上有毛刺,或者在閥芯之間的間隙中有污垢。主閥芯和閥體孔,或者由于主閥芯或閥孔的形狀和位置公差超出公差,產(chǎn)生了液壓夾緊,并且主閥芯卡在了最大開(kāi)孔由于開(kāi)口大,油不會(huì)減壓。 這時(shí),可以根據(jù)上述條件采取去毛刺,清潔和修復(fù)氣門(mén)孔和氣門(mén)芯精度的方法將其消除。 
②因?yàn)橹鳉忾T(mén)芯和閥孔太緊,或者在組裝過(guò)程中閥孔或閥芯被拉起,閥芯卡在最大打開(kāi)位置。此時(shí),可以選擇合理的間隙。 J型減壓閥的安裝間隙一般為0.007?0.015mm。在安裝之前,先將閥孔正確接地,然后再安裝閥芯。 


③主閥芯的短節(jié)流孔或閥座孔被堵住,自動(dòng)調(diào)節(jié)功能喪失。主閥的彈力將主閥推至最大開(kāi)度,該最大開(kāi)度變得筆直且不受阻礙,并且入口壓力等于出口壓力。 您可以使用φ1.0mm的鋼絲或壓縮空氣吹過(guò)孔口,然后在組裝前進(jìn)行清潔。 
④對(duì)于J型減壓閥,將帶孔口的阻尼元件壓入主閥芯,在使用過(guò)程中可能由于干擾不足而沖出。 
打孔后,緊急切斷閥使入口和出口腔室的壓力相等且無(wú)阻尼,并且閥芯的上,下作用力區(qū)域相等,但出口腔室?guī)в袕椈桑虼酥鏖y芯始終處于該位置最大打開(kāi)壓力的最大值,因此出口壓力等于
入口壓力。 
這時(shí),有必要對(duì)外徑稍大的風(fēng)門(mén)進(jìn)行重新加工,并重新壓緊主閥芯。 
⑤JF型減壓閥,排油孔被一個(gè)出廠時(shí)油塞堵塞。 
如果未擰出并使用油塞,則主閥芯的上彈簧腔會(huì)被機(jī)油卡住,從而使主閥芯處于最大開(kāi)度而不降壓。 
 J型直通閥是相同的。 
如果J型板式閥設(shè)計(jì)為在不將L端口連接到油底殼的情況下安裝板,也會(huì)發(fā)生這種現(xiàn)象。 
⑥對(duì)于J型管式閥,易于安裝在拆卸和維修過(guò)程中,閥蓋會(huì)以錯(cuò)誤的方向旋轉(zhuǎn)90°或180°,這會(huì)阻塞外部排油口并防止機(jī)油排出。這將導(dǎo)致與上述情況相同的油捕集現(xiàn)象,并使主閥頂部最大打開(kāi)而不減壓。 
修理時(shí),請(qǐng)按正確的方向安裝閥蓋。 
⑦對(duì)于JF型減壓閥,如果頂蓋安裝方向錯(cuò)誤,則輸出油孔和排油孔 
 2出口壓力非常低,即使擰緊了壓力調(diào)節(jié)手輪,壓力也不會(huì)升高 
 ①減壓閥的進(jìn),出口反向連接:板式閥的安裝板設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,管式閥的連接錯(cuò)誤。 
 J型減壓閥的進(jìn)口和出口與Y型溢流閥的進(jìn)口和出口恰好相反。 
使用閥時(shí),請(qǐng)注意閥上機(jī)油口附近的鋼制密封標(biāo)記P1,P2,L等,或查閱液壓組件的產(chǎn)品目錄,不允許有錯(cuò)誤的設(shè)計(jì)或連接。  
②進(jìn)油壓力太低。在減壓閥芯孔口之后,出油口的輸出壓力會(huì)降低。此時(shí),應(yīng)調(diào)查溢油閥故障等機(jī)油入口壓力低的原因。 
③減壓閥下游回路的負(fù)荷太小。 壓力如果無(wú)法確定作用力,請(qǐng)考慮在減壓閥的下游串聯(lián)節(jié)流閥以解決此問(wèn)題。 
④由于保留污物并且不要關(guān)閉;或先導(dǎo)提升閥嚴(yán)重刮花,閥座不圓且有間隙,導(dǎo)致先導(dǎo)閥芯和閥座孔不緊。 
⑤在拆卸和維修時(shí),缺少的提升閥或提升閥未安裝在閥座孔中。 為此,請(qǐng)檢查提升閥的組裝或密封性。 
⑥主閥芯上的長(zhǎng)孔被污垢阻塞,如圖3-21所示,P2中的油腔不能通過(guò)長(zhǎng)孔e流入主閥彈簧腔,并且出油口P2的反饋壓力無(wú)法傳遞到先導(dǎo)錐。 在閥上,先導(dǎo)閥失去了調(diào)節(jié)主閥出口壓力的作用。 孔口堵塞后,主閥P。腔體失去了油壓p3的作用,使主閥成為彈簧力弱且僅主閥平衡彈簧的直動(dòng)式滑閥。因此,當(dāng)出口壓力非常低時(shí),可以克服游絲的力。 #將減壓閥的節(jié)氣門(mén)關(guān)閉ymin,從而使進(jìn)口p1處的壓力通過(guò)ymin通過(guò)節(jié)氣門(mén)急劇降低至p2,從而使出口壓力不會(huì)升高。 長(zhǎng)孔應(yīng)暢通無(wú)阻。 
⑦先導(dǎo)閥彈簧壓力調(diào)節(jié)彈簧錯(cuò)誤地安裝在軟彈簧中,或者由于永久變形或由于彈簧疲勞而破裂,p2的壓力不高,只能將其調(diào)整為一定的低固定值,該值要比減壓閥低得多。閥的最大調(diào)節(jié)壓力。 
⑧由于壓力調(diào)節(jié)手柄無(wú)法擰到底 
切斷閥閥蓋和閥體之間的密封不良,導(dǎo)致嚴(yán)重的漏油。 原因可能是O形圈缺失或損壞,壓力螺釘未擰緊以及在閥蓋加工過(guò)程中端面的平面度誤差,通常在周?chē)释剐危谥虚g呈凹形。 
⑩由于污垢,毛刺等原因,主閥芯被卡在較小的打開(kāi)位置,因此出口壓力低。 可以清洗和去毛刺。 
 3不規(guī)范,壓力波動(dòng)大,有時(shí)高噪音 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),J型減壓閥的壓力波動(dòng)為±o。  lMPa,JF類型為±o。 
 3MPa,如果壓力超過(guò)此標(biāo)準(zhǔn),則壓力擺幅較大且壓力不穩(wěn)定。 
①J型和JF型減壓閥先導(dǎo)操作,先導(dǎo)閥溢流閥和溢流閥是常見(jiàn)的,因此造成較大壓力波動(dòng)的原因和消除方法可參考溢流閥的相關(guān)部分。 
②當(dāng)減壓閥的使用流量超過(guò)額定流量時(shí)流量大時(shí),主閥經(jīng)常振動(dòng),這使減壓閥不穩(wěn)定。此時(shí),出油口的壓力具有上升,下降,上升和下降的周期,因此,
請(qǐng)務(wù)必選擇適合型號(hào)規(guī)格的減壓閥。 
③排出口L上的背壓大,也會(huì)引起大的壓力擺幅和不穩(wěn)定的壓力。排水管應(yīng)單獨(dú)回油。 
④彈簧變形或剛度不好且熱處理不好,導(dǎo)致壓力波動(dòng)大,因此可以更換合格的彈簧。 n 
 4調(diào)節(jié)工作壓力后,出口壓力會(huì)自行增加 
在某些減壓控制回路中,減壓閥的出口壓力用于控制控制裝置的壓力。電動(dòng)液壓換向閥或外部控制順序閥的油。更換電動(dòng)液壓換向閥或外部控制順序閥時(shí)
旋轉(zhuǎn)或工作后,減壓閥出口處的流量變?yōu)榱悖孕鑼毫Ρ3衷谠荚O(shè)定值## #壓力。 
在這種情況下,由于閥出口流量為零,因此通過(guò)泄壓口的流量?jī)H是先導(dǎo)流量。 
由于先導(dǎo)流量非常小,通常在2L / min以內(nèi),因此主閥泄壓口基本上靠近完全關(guān)閉位置。開(kāi)口很小。先導(dǎo)流從三角形凹槽或傾斜的錐面流出。如果主閥芯太松配合
或磨損太大,則泄漏會(huì)增加。根據(jù)流動(dòng)連續(xù)性定理,這部分泄漏也必須從主閥芯孔流出,即流過(guò)孔的流量由先導(dǎo)流量和泄漏組成。孔的面積和主閥彈簧腔的油壓
不變彈簧腔的油壓由調(diào)節(jié)后的調(diào)壓彈簧的預(yù)壓縮確定。為了增加通過(guò)節(jié)流孔的流量,主閥下腔中的油壓將不可避免地增加。 
因此,在調(diào)節(jié)減壓閥的出口壓力后,如果出口流量為零,由于主閥芯的松配合或過(guò)度磨損,出口壓力將增加。 
排除方法 
故障現(xiàn)象:壓力波動(dòng)不穩(wěn)定 
故障分析: 
 1。 
空氣混入油中2。 
孔口有時(shí)被阻塞 
 3。 
滑閥和閥體內(nèi)孔的圓度超出規(guī)定,導(dǎo)致閥卡住 
 4。 
彈簧變形或卡在滑閥中,使滑閥難以移動(dòng)或彈簧太軟 
 5。 
鋼球不是圓形的,鋼球與氣門(mén)座不匹配,或者提升閥安裝不正確 
消除方法: 
 1。 
去除油中的空氣 
 2。 
清潔孔口 
 3。 
修理閥孔和滑閥 
 4。 
更換彈簧 
 5。 
更換鋼球或拆卸提升閥進(jìn)行調(diào)整 
故障現(xiàn)象:二次壓力不高 
故障分析: 
 1。 
外部泄漏 
 2。 
提升閥與閥座接觸不良 
消除方法: 
 1。 
更換密封圈,擰緊螺釘,并確保均勻的扭矩 
 2。 
修理或更換 
故障現(xiàn)象:無(wú)法降低壓力 
故障分析: 
 1。 
排出口被阻塞;排水管連接到回流管,并具有回流壓力 
 2。 
主閥芯卡在完全打開(kāi)的位置 
消除方法: 
 1。 
排油管必須與回油管分開(kāi),并分別返回油箱 
 2。 
修理并更換零件。 
檢查機(jī)油質(zhì)量


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